From 148104518e277559d2b47cff3b1dfa86c6f9da4e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Oliver=20K=C3=B6ster?= <36196269+knutwurst@users.noreply.github.com> Date: Wed, 26 Aug 2020 15:32:47 +0200 Subject: [PATCH] Updated Schrittmotortreiber gegen TMC2xxx tauschen (markdown) --- Schrittmotortreiber-gegen-TMC2xxx-tauschen.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/Schrittmotortreiber-gegen-TMC2xxx-tauschen.md b/Schrittmotortreiber-gegen-TMC2xxx-tauschen.md index 021f0af..2ccee7d 100644 --- a/Schrittmotortreiber-gegen-TMC2xxx-tauschen.md +++ b/Schrittmotortreiber-gegen-TMC2xxx-tauschen.md @@ -38,7 +38,7 @@ Hierbei sollte die Vref nicht 1,0V unterschreiten, da wir sonst nicht genug Kraf Da bei TMC Treibern die Motor-Ausgänge genau anders herum verdrahtet sind, würden die Schrittmotoren jetzt in die falsche Richtung laufen. Damit das nicht passiert, installieren wir uns von [hier](https://github.com/knutwurst/Marlin-2-0-x-Anycubic-i3-MEGA-S/releases) die passende Firmware für unseren Drucker, welche **_TMC** im Dateinamen hat. Dies gibt an, dass die Ausgänge der Motortreiber schon invertiert sind. -**7. ENDE*** +**7. ENDE** Wer jetzt noch Lust hat, kann den alten Lüfter noch gegen etwas leiseres ersetzen. Ich rate hierbei dringend von einem gedruckten Windkanal (Fanduct) ab, da dieser nicht mit Axiallüftern arbeiten kann und die Luft sich darin eher staut. Stattdessen hat es sich als sinnvoll erwiesen, einfach einen oder zwei leisere Lüfer über das Board zu setzen.